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Problème de connexion moteur

Posted by JeremyFala 
Re: Problème de connexion moteur
April 21, 2015 06:40AM
Apres verification chez pololu

Ils sont tous monté pareil .


Seul les drv 8824 et 8825 ont le potentiometre en haut


[RESOLU] Problème de connexion moteur
April 21, 2015 12:55PM
Hé ba voila... je me suis fait avoir. Du coup j'ai cramé 4/5 pololu.... j'ai qu'un axe qui bouge mais ca bouge !
MERCIIII !!

Edited 1 time(s). Last edit at 04/21/2015 12:55PM by JeremyFala.
Re: Problème de connexion moteur
April 21, 2015 04:59PM
ta essayer de le metre dans l'autre sens , verifie bien que c'est un a4988 avant de se dire ils sont mort


as tu essayer de les metre un par un sur ton seul axe qui bouge ?
Re: Problème de connexion moteur
April 22, 2015 12:24AM
Je les ai mis sur tous les axes et c'est bon. Des que je mets un des pololu hs ma carte n'est plus reconnu. On dirait bien que c'est mort.
Re: Problème de connexion moteur
April 22, 2015 04:18AM
peut-être que les pins ne correspondent pas à tes pololu dans pins.h
je vois que ça....
Microstepping pins
ou inversion de fils comme ici
ou si ça peut t'orienter...

Edited 1 time(s). Last edit at 04/22/2015 04:43AM by mks_1.2_i3.
Re: Problème de connexion moteur
April 22, 2015 05:18AM
S il les a monté a l envers et que quand il les branche ca shunt l arduino.... C est pas bon signe ..
Re: Problème de connexion moteur
April 22, 2015 05:37AM
ben ça correspondrait non ?
si la carte n'est plus reconnu !!!
Re: Problème de connexion moteur
April 22, 2015 07:37AM
il n'y a aucun rapport entre le pin.h et un shunt de la ramps /arduino .




quand l'arduino coupe ,c 'est généralement une mise a la masse direct sur un + , donc il a surtout de la chance de pas avoir tout grillé


quasi tout les stepper driver ont le meme pinout , il n'y a a ma conaissance , que les stepper ""low noise"" qui n'ont pas le meme pinout .

Edited 1 time(s). Last edit at 04/22/2015 07:38AM by One-T.
Re: Problème de connexion moteur
April 22, 2015 12:46PM
conf.h
c'est normal ces lignes
// For Inverting Stepper Enable Pins (Active Low) use 0, Non Inverting (Active High) use 1
#define X_ENABLE_ON 1
....

et ça
//#define MANUAL_Z_HOME_POS 402 // For delta: Distance between nozzle and print surface after homing.
normalement il devrait être activé avec 0

je te file mon config de base tu peux modifier les calibrages et te connecter en 250000 bauds
et renomme le...
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